ЛВСП

Ефективність промислової аспірації: історія успіху на ЛВСП

2025. Успішний проєкт завжди починається з чіткої мети. Система промислової аспірації не виняток. Коли на Любомирському вапняно-силікатному заводі (ЛПСП) постало питання про модернізацію, скепсис був відчутний — попередні спроби кількох інжинірингових компаній не виправдали сподівань. Та все змінилося, коли до справи долучилася команда Атон Сервіс.

Від аналізу до дії

Любомирський завод — один із флагманів української індустрії будматеріалів. Із 1969 року він виготовляє вапно та силікатну цеглу, використовуючи ресурси власного кар’єру піску й крейди.

Виробництво вапна — енергомісткий процес, що зазвичай базується на спалюванні природного газу. Однак сучасні виклики, зокрема зростання цін і бажання мінімізувати екологічний слід, спонукали шукати альтернативу. На момент початку співпраці з Атон Сервіс підприємство вже на 90% заміщувало газ подрібненою деревиною.

Перед інженерами Атон Сервіс стояло комплексне завдання: оптимізувати процеси, знизити витрати, підвищити якість продукції, забезпечити безпеку і зменшити негативний вплив на довкілля.

Ризики, які варті результату

Інвестування в розвиток у воєнний час — це крок із високим ступенем ризику. Але обидві сторони зважено підійшли до справи й погодилися на амбітне, але реалістичне завдання:
розробити систему пневмотранспорту для подачі 3200 кг сировини щогодини — 1500 кг від кожної з двох дробарок і ще 200 кг із додаткового вузла.

Фахівці Атон Сервіс провели глибокий аналіз, врахували особливості кожної ділянки виробничого процесу, і навіть спрогнозували позитивні побічні ефекти, які могли б залишитися непоміченими на старті.

Незважаючи на всі труднощі — ракетні загрози, проблеми з енергозабезпеченням і логістикою — восени 2023 року проєкт було успішно реалізовано.

Інженерний виклик і гнучкість

Реалізація не обійшлася без труднощів: довелося змінити частину устаткування, оновити програмне забезпечення, а іноді й кардинально переглянути первинні рішення. На працюючому безперервному виробництві такі складнощі — звичне явище.

Кілька разів інженери терміново проводили додаткові аналізи — це стало ще одним доказом важливості адаптації до реальних умов. І найголовніше — підтвердило професійність команди, яка не боїться викликів.

Вражаючі результати

Нова система аспірації не тільки виконала свої основні завдання, а й забезпечила значне зростання ефективності виробництва. 

  • Продуктивність зросла на 25–56%: вихід тирси з тріски значно збільшився.
  • Якість продукту покращилась: 80–85% фракцій стали дрібнішими за 1 мм (до модернізації було лише 60–65%).
  • Зменшилось споживання електроенергії: споживання дробарок знизилось на 4–5 кВт/год, що дає економію до 120 кВт/день.
  • Зросла зносостійкість: термін служби молотків зріс із 3–5 до 5–7 діб, при цьому без втрати продуктивності.
  • Енергетична ефективність: при максимальному навантаженні система споживає 1000 кВт/день, але завдяки оптимізації комплексу замовник отримує вторинну економію до 90% на суміжному обладнанні.
  • Поліпшено умови праці: аспірація значно знизила запиленість повітря.

Сучасне керування — більше можливостей

Автоматизоване керування системою пневмотранспорту стало ще однією перевагою — оператори можуть контролювати й налаштовувати обладнання без постійного нагляду. Система працює 24/7, стабільно та без збоїв.

Додаткове фільтрування за допомогою установки PJF 120 мінімізувало втрати сировини та практично усунуло ризики забруднення прилеглих територій.

Сьогодні Любомирський завод має модернізовану, економічну, надійну систему аспірації, що:

  • дозволяє заощаджувати енергію,
  • збільшує продуктивність,
  • покращує екологічні умови,
  • підвищує комфорт роботи персоналу.

Ефективність промислової аспірації доведено.

В Атон Сервіс переконані: успіх приходить тоді, коли виконуєш свою справу професійно і з любов’ю. 

Останні Об'єкти